截至12月1日,川慶鉆探威遠頁巖氣今年產氣18.5億立方米,比去年全年多產氣10億立方米;平均單井初期日產量25萬立方米以上。
川慶鉆探如何把“本性”低產的頁巖氣井,變成了口口高產的“香餑餑”?
在中國石油集團頁巖氣風險作業創新實踐下,川慶鉆探經過5年探索和攻堅,找到了“勘探開發一體化、地質工程一體化、技術經濟一體化”緊密融合的中國頁巖氣井高產解決方案。三輪井的水平段長、鉆遇率、測試產量、首年日產和最終可采儲量等指標,一輪比一輪好。水平段長從1500米提高到1739米,主力儲層鉆遇率由68.8%提高到97.3%,井均測試日產量由14.3萬立方米提高到29.1萬立方米,效果最好的一類井比例由11.4%提高到61.5%。
“頁巖氣想要高產必須找準‘甜點’。三個一體化核心是地質工程一體化,也是解決高產最大難題的關鍵。”川慶鉆探二級技術專家李茂森說。正是地質工程一體化的方法,形成了威遠“選好區、鉆長段、打準層、壓好井”的高產井培育模式。
通過地質工程一體化,川慶鉆探發現了威202、威204井區之間存在沉積凹陷,優質頁巖儲層厚度較大,確立了有利區。2018年7月17日,威202H13平臺開鉆。2018年年底,4口井測試合計日產量超百萬立方米,創威遠頁巖氣田平臺平均單井測試產量最高紀錄,5、6井均創威遠頁巖氣田單井測試產量最高紀錄,取得開發效果的重大突破。截至目前,半支測試產量超過100萬平方米的平臺達到7個。
高產不等同于效益開發,這也是頁巖氣的非常規屬性之一。川慶鉆探頁巖氣項目經理部總經理張慶介紹,川慶鉆探高度重視威遠頁巖氣效益開發,建立項目管理技術經濟一體化模式,內部收益率大幅提升。通過自建電網,川慶鉆探節約投資4000萬元以上。探索平臺主體部署8口井,攤低鉆前單井投資,與只部署4口井相比,單井投資降低近百萬元。適度進行水平井分段,降低單段液量,單井壓裂成本明顯降低。及時替換10個平臺21口井測試流程,節約投資上千萬元。